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怎樣延長圓錐破碎機進料處出料漏斗襯板的工作壽命

某選礦廠碎礦工段圓錐破碎機礦倉漏斗襯板磨損過快,漏斗襯板替換頻頻,嚴峻限制了出產(chǎn)。
為處理襯板磨損過快問題,對襯板運用要求、工況及耐磨特點進行了詳細剖析,結(jié)合各種影響要素對襯板原料進行了替換,并對襯板結(jié)構(gòu)形式進行了改善,改善了襯板的耐磨性。
改善后的襯板運用壽命大大進步,也節(jié)省了大量的出產(chǎn)成本。

 
圓錐破碎機
 
1.存在的問題
在出產(chǎn)及檢修過程中,咱們發(fā)現(xiàn)漏斗襯板存在以下問題:
(1)襯板替換頻頻,限制連續(xù)出產(chǎn)。
礦倉漏斗襯板選用50mm厚的16Mn鋼板,磨損較快,平均替換周期缺乏3個月。襯板替換前需將礦倉清空,因而頻頻地替換襯板不僅增加了檢修勞動強度,還無法確保圓錐的可開動率。
(2)檢修功率低,存在安全隱患。
漏斗襯板用沉頭螺栓逐塊裝置于漏斗四周的墻壁上。漏斗長寬高為1420mm×870mm×1350mm,作業(yè)空間較小,職工檢修不方便,影響檢修功率,且存在必定的安全隱患。
(3)磨損后的襯板極易掉落隨礦石進入圓錐破碎機內(nèi),若點檢不及時,則會導(dǎo)致圓錐過鐵,易造成圓錐襯板破損,影響圓錐出產(chǎn)。

2.原因剖析
2.1 礦石硬度高
經(jīng)過對礦石的研究剖析,該選礦廠的斑巖銅普氏硬度系數(shù)f=10~12,歸于較鞏固的巖石類型,因為礦石硬度較高,礦石粒度在300mm以下,礦石經(jīng)粗破后形狀各異,加快了漏斗襯板的磨損。
2.2 襯板原料不耐磨
現(xiàn)運用的礦倉漏斗襯板為16Mn鋼板,硬度約為14HRC,具有良好的歸納功能和焊接功能。因為受當(dāng)前的裝置方法所限,漏斗襯板需與沉頭螺栓焊接固定于漏斗上,故只是考慮其焊接功能的要素,原料挑選沒有問題。但因為原料硬度過低,大大影響了其耐磨性,導(dǎo)致襯板運用周期僅為2~3月。
2.3 襯板結(jié)構(gòu)不合理
目前襯板結(jié)構(gòu)如圖1所示,裝置選用單塊焊接裝置,行將襯板逐塊用沉頭螺栓固定在漏斗上,然后用電焊將螺栓與襯板焊死。
這種方法雖然較為簡略,但是在襯板替換前,必須先使用氣割將舊襯板割掉,然后才能裝置新襯板,替換襯板時刻較長,檢修強度也比較大。漏斗空間較小,檢修空間受限,檢修人員在漏斗內(nèi)部檢修存在必定的安全隱患。
 
 

原用料斗襯板實物圖
圖1 原用漏斗襯板實物圖
 
3.改造計劃的設(shè)計
因為礦石性質(zhì)及漏斗大小、形狀歸于客觀要素,不行改動,因而挑選經(jīng)過改動襯板原料到達延伸襯板運用壽命,裝置簡便的目的。
3.1 改善襯板原料
針對漏斗襯板資料不耐磨的問題,選用高鉻鑄鋼作為襯板資料。高鉻鑄鋼中具有高硬度的馬氏體機體,強有力地支承碳化物顆粒,避免了工作過程中碳化物從磨損外表掉落,然后確保了資料的高抗磨性,比照原襯板的16Mn鋼板,襯板的耐磨性有了巨大的進步。

16Mn鋼與高鉻鑄鋼成分及性能對比表
表1 16Mn鋼與高鉻鑄鋼成分及性能對比表


從表1中,咱們發(fā)現(xiàn)高鉻鑄鋼比照16Mn鋼硬度有了大幅的進步,而且沖擊韌性也不比16Mn鋼差,因而,高鉻鑄鋼的耐磨性較16Mn也有了巨大改善。
3.2 改善襯板結(jié)構(gòu)
為處理襯板結(jié)構(gòu)設(shè)計不合理的問題,依據(jù)礦倉內(nèi)部構(gòu)造,對襯板結(jié)構(gòu)進行以下改善:
(1)將漏斗襯板改善為整體式襯板,如圖2所示,便于一次性裝置在漏斗內(nèi)。
整個襯板尺度:長為1390mm,寬為840mm,高為1570mm,厚度為60mm。襯板四周與漏斗四周留有15mm空隙,便于以后的拆裝。

改進后漏斗襯板實物圖
 
圖2 改善后漏斗襯板實物圖

(2)在漏斗頂端增加一圈法蘭邊。有了一圈法蘭后,整個襯板可直接吊裝安置于礦倉漏斗上,無需再用螺栓固定,也可防止襯板掉落。
(3)漏斗襯板高出法蘭邊150mm,并在法蘭邊上下加上加強筋。改善后,漏斗襯板強度得到加強,并且在出產(chǎn)過程中,高出法蘭邊的那一段襯板簡單形成死角,緩沖礦石對襯板的沖擊,削減襯板的磨損。

4.改造效果
(1)經(jīng)過對礦倉漏斗襯板的改造,襯板厚度由本來的50mm改為60mm,運用壽命大大增加,由本來的2~3月延伸到3~4年,節(jié)省了清挖礦倉、切開和焊接的人工成本。
(2)圓錐破碎機可開動率由本來的98.49%進步至99.5%以上,保證了圓錐破碎機的正常運轉(zhuǎn)。
(3)大大降低了工人的勞動強度,進步了職工的檢修功率。
(4)降低了職工檢修的安全隱患。

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